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高精度自動(dòng)反沖洗過(guò)濾器在可紡瀝青生產(chǎn)中的應(yīng)用

作者: 發(fā)表日期:2018-05-30 19:23:28 瀏覽量:2922

    兗礦1000t可紡煤瀝青生產(chǎn)裝置是國(guó)內(nèi)首套以煤為原料生產(chǎn)可紡煤瀝青的裝置。過(guò)濾器為其關(guān)鍵設(shè)備,采用三級(jí)過(guò)濾設(shè)計(jì),過(guò)濾精度達(dá)到01μm,經(jīng)試驗(yàn)固體顆粒直徑大于01μm的固體量的脫除率大于98%,完全滿足了生產(chǎn)要求。由于其有多重優(yōu)勢(shì),值得在煉油、冶金多行業(yè)推廣使用。
    兗礦1000t可紡煤瀝青生產(chǎn)裝置是國(guó)內(nèi)首套以煤為原料生產(chǎn)可紡煤瀝青的裝置。以顆粒煤為原料,經(jīng)過(guò)溶劑萃取后,含有毛瀝青的混合液經(jīng)過(guò)過(guò)濾器以除去形狀較大的煤粉顆粒、機(jī)械雜質(zhì),然后進(jìn)入加氫精制裝置,得到可紡瀝青。過(guò)濾器是該裝置的關(guān)鍵設(shè)備,如果過(guò)濾器對(duì)原料處理不干凈,造成固體雜質(zhì)尤其是一些大顆料雜質(zhì)進(jìn)入加氫反應(yīng)器,會(huì)造成精制反應(yīng)器壓差上升和堵塞催化劑的活性空間,從而影響加氫反應(yīng)的效果和催化劑的作用壽命,另外會(huì)引起其它副反應(yīng),影響產(chǎn)品質(zhì)量。在項(xiàng)目建設(shè)初期,經(jīng)過(guò)國(guó)內(nèi)外多家煉油廠的實(shí)地考察,結(jié)合產(chǎn)品實(shí)際需要,安裝了這套帶自動(dòng)反沖洗的高精度過(guò)濾裝置。

    1·自動(dòng)反沖洗過(guò)濾器的工作原理

    自動(dòng)反沖洗過(guò)濾器是利用固定于其中的圓筒形過(guò)濾單元的表面收集固體顆粒的,當(dāng)液體進(jìn)料通過(guò)過(guò)濾器時(shí),單元表面上沉淀和富集的顆粒會(huì)形成一個(gè)顆粒層,層厚到一定程度時(shí),液體流動(dòng)阻力即壓差變大,大到預(yù)先設(shè)定的壓差時(shí),由壓差變換器檢測(cè)到信號(hào)后,該顆粒層被逆向液體(反洗)從過(guò)濾單元表面上除去。除下的顆粒懸浮于罐內(nèi)液體中,通過(guò)罐的排放口排放掉。反洗時(shí),關(guān)閉罐的進(jìn)出口閥,引壓縮氣體到罐頂部,迅速打開(kāi)罐的排放閥,使罐壓力降到大氣壓力[1]。

    2·過(guò)濾器的結(jié)構(gòu)組成

    此溶劑自動(dòng)反沖洗過(guò)濾系統(tǒng)由三級(jí)過(guò)濾器組成,一級(jí)3臺(tái)過(guò)濾器,每臺(tái)過(guò)濾器選用過(guò)濾精度3μm的金屬燒結(jié)絲網(wǎng)濾芯220根,過(guò)濾器的工作濾芯數(shù)為440根。

    二級(jí)2臺(tái)過(guò)濾器,每臺(tái)過(guò)濾器選用φ50×1000、過(guò)濾精度05μm的濾芯60根,單臺(tái)(工作)過(guò)濾面積942 m2。三級(jí)2臺(tái)過(guò)濾器。每臺(tái)過(guò)濾器選用φ50×1000、過(guò)濾精度01μm的濾芯75根,單臺(tái)(工作)過(guò)濾面積1178 m2。此外還包括管道、閥門(mén)、控制系統(tǒng)等,在PLC控制下進(jìn)行過(guò)濾、反沖洗、排渣(濾餅)等作業(yè)。

    3·工作過(guò)程

    31首級(jí)過(guò)濾

    首級(jí)過(guò)濾器系統(tǒng)包含有3臺(tái)過(guò)濾器S401A、S401B、S401C,采用二開(kāi)一備的操作方式,采用差壓和時(shí)間兩種控制方案,以先到者優(yōu)先。S401AS401B、S401C的單臺(tái)容積約16 m3。過(guò)濾器進(jìn)料壓力20 MPa,出口壓力18520 MPa,過(guò)濾器壓差0015 MPa。首級(jí)過(guò)濾配置一套差壓變送器。當(dāng)壓差或設(shè)定時(shí)間達(dá)到設(shè)定值時(shí),過(guò)濾器進(jìn)入反清洗過(guò)程,見(jiàn)圖1。

              
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    開(kāi)始時(shí)S401AS401B同時(shí)運(yùn)行,S401C處于備用狀態(tài)。

    當(dāng)過(guò)濾器S401A、S401B運(yùn)行到差壓或過(guò)濾時(shí)間到達(dá)設(shè)定值,備用過(guò)濾器S401C投入運(yùn)行。同時(shí)用純凈溶劑(純凈溶劑流程在流程簡(jiǎn)圖中未表示)置換過(guò)濾器S401A的過(guò)濾介質(zhì),再用氣體反吹再生后即投入使用。S401B經(jīng)置換、反吹再生后備用。這時(shí)S401A、S401C一起運(yùn)行。

    當(dāng)過(guò)濾器S401AS401C運(yùn)行到差壓或過(guò)濾時(shí)間到達(dá)設(shè)定值,備用過(guò)濾器S401B投入運(yùn)行。同時(shí)用純凈溶劑置換過(guò)濾器S401C的過(guò)濾介質(zhì),再用氣體反吹再生后即投入使用。S401A經(jīng)置換、反吹再生后備用。這時(shí)S401B、S401C一起運(yùn)行。

    當(dāng)過(guò)濾器S401B、S401C運(yùn)行到差壓或過(guò)濾時(shí)間到達(dá)設(shè)定值,備用過(guò)濾器S401A投入運(yùn)行。同時(shí)用純凈溶劑置換過(guò)濾器S401B的過(guò)濾介質(zhì),再用氣體反吹再生后即投入使用。S401C經(jīng)置換、反吹再生后備用。這時(shí)S401A、S401B一起運(yùn)行。首級(jí)過(guò)濾就這樣周而復(fù)始地運(yùn)行。

    32第二級(jí)過(guò)濾

    第二級(jí)過(guò)濾系統(tǒng)包含有2臺(tái)過(guò)濾器S402AS402B,采用一開(kāi)一備的操作方式。采用差壓和時(shí)間兩種控制方案,以先到者優(yōu)先。

    S402AS402B的單臺(tái)容積約11 m3。過(guò)濾器進(jìn)料壓力21524MPa,出口壓力1924 MPa,過(guò)濾器壓差0025 MPa。第二級(jí)過(guò)濾配置一套差壓變送器。當(dāng)壓差或設(shè)定時(shí)間達(dá)到設(shè)定值時(shí),過(guò)濾器進(jìn)入反清洗過(guò)程,見(jiàn)圖2

              
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    開(kāi)始時(shí)S402A運(yùn)行,S402B處于備用狀態(tài)。當(dāng)過(guò)濾器S402A運(yùn)行到差壓或過(guò)濾時(shí)間到達(dá)設(shè)定值時(shí),備用過(guò)濾器S402B投入運(yùn)行,過(guò)濾器S402A經(jīng)置換、反吹再生后備用。當(dāng)過(guò)濾器S402B運(yùn)行到差壓或過(guò)濾時(shí)間到達(dá)設(shè)定值時(shí),備用過(guò)濾器S402A投入運(yùn)行,過(guò)濾器S402B經(jīng)置換、反吹再生后備用。第二級(jí)過(guò)濾就這樣周而復(fù)始地運(yùn)行。

    33第三級(jí)過(guò)濾

    第三級(jí)過(guò)濾系統(tǒng)包含有2臺(tái)過(guò)濾器S403A、S403B,采用一開(kāi)一備的操作方式。采用差壓和時(shí)間兩種控制方案,以先到者優(yōu)先。

    S403A、S403B的單臺(tái)容積約14 m3。過(guò)濾器進(jìn)料壓力1924 MPa,出口壓力16524 MPa,過(guò)濾器壓差0025 MPa。第三級(jí)過(guò)濾配置一套差壓變送器。當(dāng)壓差或設(shè)定時(shí)間達(dá)到設(shè)定值時(shí),過(guò)濾器進(jìn)入反清洗過(guò)程見(jiàn)圖3。

               
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    開(kāi)始時(shí)S403A運(yùn)行,S403B處于備用狀態(tài)。當(dāng)過(guò)濾器S403A運(yùn)行到差壓或過(guò)濾時(shí)間到達(dá)設(shè)定值時(shí),備用過(guò)濾器S403B投入運(yùn)行,過(guò)濾器S403A經(jīng)置換、反吹再生后備用。當(dāng)過(guò)濾器S403B運(yùn)行到差壓或過(guò)濾時(shí)間到達(dá)設(shè)定值時(shí),備用過(guò)濾器S403A投入運(yùn)行,過(guò)濾器S403B經(jīng)置換、反吹再生后備用。第三級(jí)過(guò)濾就這樣周而復(fù)始地運(yùn)行。
    4·過(guò)濾器的使用效果

    反沖洗過(guò)濾器于20098月投用,獲得一次成功,取得了很好的效果。固體顆粒直徑大于01μm的固體量的脫除率大于98%,滿足了生產(chǎn)要求。

    5·過(guò)濾器的優(yōu)勢(shì)

    該過(guò)濾系統(tǒng)與使用的傳統(tǒng)過(guò)濾器相比,其優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:

    1)過(guò)濾效果好,經(jīng)濟(jì)效益明顯。該過(guò)濾器能有效去除原料中大于01μm的雜質(zhì)顆粒,避免了雜質(zhì)在催化劑床層的聚集,降低了反應(yīng)器壓降的增加速度。使用該過(guò)濾器的一年中,反應(yīng)器床層的壓降由最初的020 MPa升到035 MPa,壓降上升緩慢,延長(zhǎng)了加氫裝置的運(yùn)行時(shí)問(wèn),避免了由于壓降增大而使裝置停工所造成的損失,減少了裝置催化劑用量,降低了生產(chǎn)成本。

    2)過(guò)濾精度高。該過(guò)濾裝置采用三級(jí)過(guò)濾,一級(jí)過(guò)濾精度為3μm、二級(jí)過(guò)濾精度為05μm、三級(jí)過(guò)濾精度更是達(dá)到了01μm,精度相當(dāng)高。而且濾芯采用德國(guó)GKN公司粉末金屬燒結(jié)濾芯,高品質(zhì)的濾芯也確保了過(guò)濾的效果。

    3)高效的反沖洗過(guò)程。反沖洗過(guò)程采用氮?dú)獬鋲汉?,過(guò)濾器底部閥門(mén)迅速打開(kāi),瞬間爆破力作用可把過(guò)濾器元件表面的固體顆粒及膠質(zhì)反吹干凈。

    4)環(huán)保效果好。由于過(guò)濾和反吹都是密閉進(jìn)行的,過(guò)濾后的濾餅及溶劑在反吹過(guò)程中流到接受罐內(nèi),可以通過(guò)閃蒸進(jìn)而對(duì)溶劑回收利用,過(guò)濾后的含有毛瀝青的濾液進(jìn)入到加氫裝置,含有溶劑的氣體經(jīng)氣相管線進(jìn)入到冷凝器回收利用,期間沒(méi)有溶劑外泄,不會(huì)對(duì)周?chē)h(huán)境空氣所帶來(lái)的污染。

    5)自動(dòng)化程度高。原來(lái)傳統(tǒng)的過(guò)濾器其切換、投用、反吹過(guò)程全部是人工操作,完成一個(gè)切換反吹過(guò)程至少要30 min;而且由于切換過(guò)程中經(jīng)常會(huì)有少量溶劑泄漏,對(duì)操作員的健康也存在不利影響;同時(shí)手工的操作也影響裝置進(jìn)料的穩(wěn)定。自動(dòng)反沖洗過(guò)濾器在自動(dòng)模式下,其所有閥組的動(dòng)作都是由PLC程序控制設(shè)備所控制,無(wú)需人工操作,減輕了操作員的勞動(dòng)強(qiáng)度;而且其過(guò)濾反沖洗銜接過(guò)程波動(dòng)小,保證了工藝介質(zhì)的連續(xù)、穩(wěn)定。

    6)可以提供多種操作模式。該自動(dòng)反沖洗過(guò)濾器能提供自動(dòng)和手動(dòng)兩種操作模式,以滿足不同工作狀況下的要求,且操作簡(jiǎn)單,容易控制。

    7)使用周期長(zhǎng),節(jié)約生產(chǎn)成本。過(guò)濾器的主要部件濾芯采用德國(guó)GKN公司進(jìn)口粉末金屬燒結(jié)濾芯,確保了使用壽命,可以使用10年。如果反沖洗時(shí)間間隔低于30 min,說(shuō)明濾芯堵塞嚴(yán)重,再進(jìn)行在線反沖洗效果不明顯,無(wú)法滿足生產(chǎn)條件,即可以進(jìn)行離線再生,再生率可達(dá)95%。



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